第347章 液压挖机2(1 / 2)
第349章 液压挖机2
刘光福开始让公司开始研究精密的液压杆,一定要迅速弥补这个短板。
但几个工程机械厂的领导,让刘光福明白了症结所在。
因为自己提前普及了伺服电机,导致用脉冲信号控制的高精度伺服电机大规模占领了市场,代替了很多液压系统应用的场合。
自己约的妹子不能辜负,自己挖的坑自己填。
刘光福立刻开始研究,很快取得了突破性进展。
液压系统在中小型工程机械比较流行的原因,就在于液压系统使用液体驱动。
液体是连续的,可以实现无级变速,也避免了齿轮变速的精度问题。
而要液压的精确控制也很容易,只需要设置一个单片机和传感器,监测液压杆状态,包括压力和活塞位置,然后用单片机进行控制,这也很容易。
当然,如果是极其精细的控制,比如微米级别,那还是要好好研究充填液体在压力和温度下的特性,把液体膨胀收缩也算计进去。
但工程系统没有这个必要。
但是,刘光福很快发现,液压系统既然是靠液体压力,就得有个能承受得住极大压力的阀门,这也是关键部件之一。
刘光福找到了四九城机械研究所,原来六十年代中期时,国内就已经有了公称压力31.5MPa,也就是31.5牛/平方毫米的高压液压阀系列图纸,而且可以实现,只是质量不太稳定。
这个时代算强度较高的300号混凝土,抗压强度才不过16.5牛/平方毫米而已,因此这个压力,甚至可以把这时代强度最高的600号混凝土压碎。
工具钢的强度,大概也就是600牛/平方毫米。
精密机床一般都是加工细小零件的,不需要压力太高的阀门。
但工程机械可不一样,可以容忍不太精确,但材料强度必须过关,尤其是疲劳强度,以及各种恶劣室外工作环境下的性能,要做很多实验。
好在国内本来也可以自产万吨水压机了,在阀门材料上应该是过关的。
刘光福心算一番,如果是直径300毫米的圆形钢管,面积有平方毫米,那么它可以达到的推力,就有2225千牛,也就是222.5吨。
而如果是600毫米的液压套筒,将是四倍于这个数字,也就是888吨。
按照18吨一立方米计算,那么单斗至少能够达到45立方米,别说挖掘机了,就是大型矿山也够用了。
刘光福问研究所要来图纸,看了之后发现,
国内现有的液压技术,只要液压杆精度足够,并不需要更改设计图,就可以直接用上,在各项性能上能提高很多。
刘光福这下就有了信心,让人为液压系统,也专门设置了几个单片机,编写了单独的控制程序,很快就造出了一套高精度的液压系统。
套筒和液压泵精度提高以后,也不会有漏气导致的维修问题,
液压泵马力十足。
而液压杆控制精度非常高,对挖机司机十分友好,操作控制的十分顺畅。
因为机械运动控制杆件运动,要么需要在管子上刻上刻痕,要么需要齿轮,而对大型机械机械臂惯性很大,对刻痕和齿轮磨损也大,更不能无级变速。
而液压杆可以无级变速,操纵反而容易。
经过半个月的研制,直径600毫米的超重型液压杆研制极为成功,达到了设计预期效果。